鉆孔組合機冷(leng)卻過濾系統改造
使(shi)(shi)(shi)用(yong)組合機加工曲軸斜油孔,設備自從投入(ru)使(shi)(shi)(shi)用(yong)以來,冷卻系(xi)統(tong)壓力不(bu)足,過濾系(xi)統(tong)濾不(bu)干(gan)凈,致使(shi)(shi)(shi)鉆(zhan)頭(tou)磨損嚴重,甚至折(zhe)斷。以前改造(zao)過幾次,但(dan)收效(xiao)甚微。
為此,對(dui)冷(leng)卻過濾系統進行了詳細檢查(cha),同時采集(ji)冷(leng)卻液進行試驗分析(xi),確定(ding)造成冷(leng)卻系統壓力不(bu)足、冷(leng)卻液臟(zang)的原因有三條(tiao):
(1)冷卻系統設計(ji)選型不當,泵選用葉片(pian)泵,壓力上不去,閥選用 ¢10mm通徑并且(qie)采用¢10mm無縫(feng)鋼管,由(you)于管路長.管路壓力損失大(da),而(er)且(qie)沒有欠壓報(bao)警;
(2) 過(guo)(guo)濾(lv)(lv)系統(tong)設計不(bu)合(he)理,由于冷(leng)(leng)卻液中鐵粉(fen)末(mo)多,采用過(guo)(guo)濾(lv)(lv)器(qi)不(bu)能滿足生產要求,因為(wei)鐵粉(fen)末(mo)很容易堵塞過(guo)(guo)濾(lv)(lv)器(qi),生產也不(bu)允許每天都進(jin)行(xing)清洗,這樣不(bu)是(shi)冷(leng)(leng)卻液沖破過(guo)(guo)濾(lv)(lv)器(qi)進(jin)入凈(jing)液箱起不(bu)到過(guo)(guo)濾(lv)(lv)作(zuo)用,就(jiu)是(shi)堵死濾(lv)(lv)油器(qi)憋壞泵,冷(leng)(leng)卻液從污(wu)液箱溢(yi)入凈(jing)液箱。
(3) 污(wu)液(ye)箱沒有高液(ye)位報警,污(wu)液(ye)箱滿后流入凈(jing)液(ye)箱,造成凈(jing)液(ye)污(wu)染,冷(leng)卻(que)液(ye)不(bu)干凈(jing)。針對以上(shang)三個問題,重新設(she)計了冷(leng)卻(que)系(xi)統和過濾系(xi)統,具(ju)體方案(an)如下:
冷卻系(xi)統選用雙葉片變量泵,提高泵的壓力和可靠性;改用¢16mm通徑的無縫鋼管和¢16mm通徑疊加(jia)閥減(jian)少管路損(sun)(sun)失(shi),增加(jia)欠壓報警裝置(zhi),壓力不足機(ji)床報警,工作(zuo)臺不進(jin)給,減(jian)少鉆頭磨損(sun)(sun)。
過(guo)(guo)濾系統采用(yong)三級過(guo)(guo)濾,初級采用(yong)磁性刮(gua)板排(pai)屑,先將鐵屑吸到(dao)箱底,然后刮(gua)出去。
二級采用磁性分離器,將初級過(guo)濾(lv)后的(de)(de)冷卻液中懸(xuan)浮的(de)(de)鐵末(mo)分離出來;三級采用自動過(guo)濾(lv)裝(zhuang)置,進(jin)一步提高(gao)冷卻液的(de)(de)過(guo)濾(lv)精度到 20微(wei)米(mi)以下。